Posts by Xenoblade

    wird wahrscheinlich ein beetle oder einer der beiden Spinner wird durch einen N20 oder n30 angetrieben :grinning_face_with_smiling_eyes:


    Ich hatte eher an etwas passives wie z.B. kleine Füßchen an den Enden gedacht , da die Grundphilosophie des "Dreidel" ja der Verzicht auf Räder ist. Außerdem würde ich das ganze Konstrukt auch an den Ende wesentlich mehr abflachen als in den CADs oben. So, würde es auch eher stehen als auf der Seite liegen wenn es hochgefahren wird.

    Etwas o.o.t., ich weise trotzdem darauf hin:

    Manche Empfänger haben die unangenehme Eigenschaft, bei Ausfall der Funk-Kommunikation selber einen Stellwert für den Fahrtregler zu erfinden. Anwendung ist bei Fliegern der linke Kreuzknüppel für das Gas. => Wird so eingestellt, als wenn der Gasknüppel "ganz herangezogen" wird. Leider ist das bei uns meistens die Auslösung der Waffe....


    Technische Abhilfe: Einen Fahrtregler mit eingebautem Waffenkanal benutzen, der bei Ausfall eines einzigen Empfängerkanals alle drei Kanäle abschaltet. :winking_face: :smiling_face_with_halo:

    Wie gesagt, ich würde den RF-Nano als Empfänger verwenden. Da kann ich auch gleich den Fail-safe mit einer totalen Shutdown routine einprogrammieren

    Ich sags mal so, mein Sohn liegt mir mit einem Beyblade seit Monaten in den Ohren und so wird es wohl oder übel eines Tages realisiert werden. Wahrscheinlich als Beetle mit einem Hollow shaft in der Mitte. Dadurch wäre ein Pull-plug an beiden "Enden" realisierbar und zwar ohne das man um seine Finger bangen muss und die Frage des Schwerpunktes ist auch einfacher zu lösen, da ich die Motoren und Elektronik in dem Rohr in der Mitte ansiedeln kann.

    die Idee daran mag ich sehr :smiling_face:

    ich wollte schon immer mal richtige beyblades in action sehen.

    gibt es keine technische Möglichkeit den bot per Funke an und auszuschalten ?

    Das müsste so geregelt sein, daß bei Signalausfall der bot alleine stehen bleibt, also ein Kontakt sich löst, oder ...

    IBF kennt sich mit so etwas besser aus, bin mal gespannt, ob er hier eine techn. Lösung dafür kennt.

    Ich würde den RF-Nano verwenden. Da könnte ich vom code her einen restriktiven Shut-down einbauen. Kein Signal oder shut-down befehl und die PWM werden automatisch auf zero throttel gesetzt. Ich würde das Teil trotzdem nicht ohne Schlachterhandschuh anfassen :grinning_squinting_face:

    Ich poste diese Schnapsidee mal und mal schauen wer erkennt wo das Problem liegt :smiling_face:


    Aufbau ist eigentlich recht simpel und die Idee basiert auf ein Hirngespinst das ich mit Runsler im Discord hatte. Ein Beyblade als Bot...

    Kein Antrieb als solcher sondern einfach zwei gegenläufige Spinner. Die Spitzen müssten noch abgerundet werden, damit es nicht die ganze Zeit umkippt. Die Ausrichtung würde dann über seperate Beschleunigung der Spinner passieren...


    Naja, aber wie schaltet man den dann aus, ohne seine Finger in größte Gefahr zu bringen :grinning_squinting_face:

    Bleibt also ein Quatsch-Ant... bis auf weiteres :winking_face:



    ggf. den Antrieb nur mit zwei Motoren und Zahnriemen realisieren, spart Platz und Gewicht.

    Eher würde ich auf sunnysky Motoren wechseln. Mehr Kraft bei weniger Gewicht. Für jeden anderen Bot gebe ich dir aber völlig recht. Hab auch 1806 mit 19:1 Getriebe gepaart hier rumliegen. Sind halt nicht für genau diesen Bot.


    Etwas riskant aber der Moor vom Lifter passte nicht mehr rein. Designs sind alle fertig und die Version 2 kann am Wochenende gebaut werden.

    Ich überlege noch ob ich den oberen Greifer aus PU Harz gieße... mal schauen

    Kabelverlauf und alles was den Innenraum angeht ist noch laaaaaaange nicht fertig :loudly_crying_face: Da kommen noch extra designs für Boxen für die Batterien, ESC und Kabelzugentlastung. Die Ausrichtung der Motoren ist auch schon wieder verändert und das Profil des Bots ist um 9 cm geschrumpft.

    Die Kohlefaserstäbe sind ein versuch. Mal schauen :winking_face:

    So, hier mal ein kleiner Zwischenbericht. Ich habe als Lernübung begonnen einen Claw Viper- Klon zu bauen um etwas mehr Übung bei der Fertigung und Planung zu kriegen, da mein Ball-Drive Projekt doch sehr anspruchsvoll ist und viel Vorwissen abverlangt, welches ich einfach noch nicht habe :smiling_face:



    Ich habe mich der Einfachheit halber möglichst nahe an dem Original gehalten. Das meiste ist 3D-Druck und um großartige langwierige Fehlbauten zu fabrizieren, habe ich auch erstmal in schnellen Einstellungen mit wenig in-fill gedruckt. Die Panzerungsschürze wird dann aus Stahl sein und durch PU-Pads abgefedert. Das herzustellen, kriege ich mit meinen Mitteln noch hin.


    Hier ist ganz gut zusehen, das ich die Mischung bei meinen ersten Versuchen mit PU total verbockt hatte und die Räder unbrauchbar wurden. Zum Glück hats dann mit Küchenwaage geklappt. Bodenplatte habe ich aus 1mm Alu gemacht und bei der Frontplatte ist mir aufgefallen, das mein 3D-Drucker nicht ausreicht und das eigentlich alles um die Räder herum völlig übertrieben und vor allem zu schwer ist. Angetrieben wird das ganze übrigens mit 4x 2826 NTM Propdrive Motoren. Batterie ist eine Gensace 3s 850mah


    Als Dann endlich alles angekommen war (bis auf den Motor für den Lifter) musste ich dann feststellen, das es echt eng und schwer wird. Die Lagerung der Räder musste komplett neu gemacht werde. Anstatt Kugellager und eine Außenwand wurden es Messinghülsen in den Rädern auf M5 Bolzen. Alle 5mm Stahlstäbe für Lifterachsen wurden durch Kohlefaserstäbe ausgetauscht. Auf einmal war wieder ganz viel Platz nach oben. Für das 189:1 Getriebe und den Liftermotor muss ich dann aber doch noch was neues austüfteln.


    Auch die Räder erhielten ein neues Design und wurden etwas leichter. (das rote ist Silikon Gummi. Super für Gussformen)




    Die Elektronik mit Power-distro-board


    eCalc hat diese Daten für mein Antriebssetup ausgespuckt. Theoretische Vmax sind dann 25,4km/h



    Diese Daten sind dann von dem Lifterarm. Das müsste passen :smiling_face:




    So sieht das Teil jetzt erstmal aus. Alles Außerhalb des Hauptkörpers wird noch einmal neu gemacht :grinning_face_with_smiling_eyes: Die Räder sind noch die Fehlerhaften und der Greiferarm bleibt natürlich nicht so.


    Mein Sohn hat den Bot jetzt für sich beansprucht und wenn er dann mal endlich fertig ist und Antritt, werde ich ihn nicht einmal selber fahren können :grinning_squinting_face:

    Ein letztes kleines Update und dann wünsche ich noch einen schönen Start in die neue Woche

    Für wahr. Dazu habe ich auch noch ein neues System, neuen 3D Drucker. Schwerer kann man es sich auch nicht machen :grinning_squinting_face:



    Das ist der einzige Teil der mittlerweile "irgendwie" passt. Leider gibt es Lieferschwierigkeiten bei einigen Teilen (wichtigen Teilen), in dem donater Motor wurden ganz merkwürdige Schrauben verbaut und ich komm nicht an den Pinion dran, und auch das herstellen von dem "Ball" hat schockierend schweres Ergebnis hervorgebracht was ein Umdenken erfordert oder zumindest eine 70-75mm Styropor Kugel im inneren.

    Ich kann diesen Monat nicht nochmal Geld ausgeben für TPU Druck Modifikationen... noch nicht.

    Das heißt, das bis auf Korrekturen in der CAD für den Druck, wir es bis auf weiteres auch erstmal nichts besonderes geben.

    Ich schätze mal das war auch zu 100% zu erwarten, bei so viel Neuland. Immerhin ist das Druckbild jetzt sauber und Korrekturen können geplant werden :smiling_face: