So, eine Lösung für mein Motor,Rad und Aufhängunsproblem ist gefunden. Anbei zeige ich euch meine Lösung.
Das ganze wiegt zusammen 16 g pro Rad.
grüße
Ps: Mir ist ein Motor drauf gegangen, hat zufällig noch einer Reserven?
So, eine Lösung für mein Motor,Rad und Aufhängunsproblem ist gefunden. Anbei zeige ich euch meine Lösung.
Das ganze wiegt zusammen 16 g pro Rad.
grüße
Ps: Mir ist ein Motor drauf gegangen, hat zufällig noch einer Reserven?
Hier im zusammengebauten Zustand.
Freut mich, wenn mein Vorschlag soweit funktioniert hat.
Der Adapter "glänzt" so schön. Ist das irgendwie poliert oder gar chromiert worden?
ZitatPs: Mir ist ein Motor drauf gegangen, hat zufällig noch einer Reserven?
Aufpassen, "wo" der Motor bezogen wurde. Wie ich schmerzlich feststellen musste, ist es ein Unterschied, ob man die Motoren von Watterott oder aus dem Internet, z.B. Virtual-Village, bezieht. Die haben entweder eine andere Betriebsspannung oder eine andere Getriebe-Untersetzung. Auf alle Fälle laufen die bei gleicher Spannung unterschiedlich schnell.
Ehrlich gesagt ist er so gekauft worden, da ich leider niemanden kenne, der mir so etwas drehen könnte!
grüße
ZitatOriginal von badboy0825
Ehrlich gesagt ist er so gekauft worden, da ich leider niemanden kenne, der mir so etwas drehen könnte!grüße
Ach so, das ist ein Kaufteil. Ok, dann wird da natürlich vom Hersteller/Verkäufer auf das optische Erscheinungsbild Wert gelegt.
Jap und es paßt perfekt! Ich freu mich richtig, dass das Problem vom Tisch ist und keine "Pfuschlösung" geworden ist.
ZitatOriginal von badboy0825
Jap und es paßt perfekt! Ich freu mich richtig, dass das Problem vom Tisch ist und keine "Pfuschlösung" geworden ist.
Ist die Bezugsquelle ein Geheimnis ?
Wäre sicher auch für andere Ant-Erbauer ein heißer Tipp, wo man so etwas herkriegt.
Nein kein Geheimnis, gibt es beim großen C, wer genaueres möchte, darf mich gerne anschreiben!
Habe heute meine Bodenplatte aus der vom Postboten gebrachtn Makrolonplatte geschnitten und auf die Waage gelegt.
Dabei musste ich feststellen, dass nach mathematischem Abzug der Löcher für die Räder ,ein Gewicht von ca. 25g heraus kommt.
3 mm Makrolon ist wohl doch ziemlich fett !
Theoretisch ist mein Lösungsansatz nun der, dass ich versuchen werde, das Gewicht um min noch 5 g zu drücken, indem "Ansaugöffnungen" für die Motoren ins Bodenblech und Dach geschnitten werden...
Ansonsten müsste ich wohl auf 2 mm oder weniger umsteigen.
grüße
Vielleicht kannst du den wellen vom motoren und adapter ein bischen kürzer machen. Dass (und kurze schrauben) senkt die masse meistens am schnelsten.
Gibt es noch ein kästchen um der empfanger? Den brauchst du auch nicht.
*update*
Testaufbau des Fahrzeuges funktioniert!
*update*
Funktonstest mit Gegengewicht!
Trotz kleinerer Probleme hat der Testbaubau (auf 150 g beschwert) den angezeigten Kleingeldspeicher auf einer Makrolonplatte wegschieben können, wenn auch nur noch sehr schwach.
Ermitteltes Gewicht des Dagobertspeichers lag bei über 750g!
Aber er ist so langsam.... 1:30 war wohl ein Fehlkauf...
grüße
eine untersetzung von 1:30 ist eigentlich recht fix. Welche Nennspannung haben denn deine Motoren?
Die Motoren habe folgende Daten:
Technische Daten:
Drehkraft: 2,4kg cm
Betriebsspannung: 6V DC
RPM: 30RPM
Strom: 60mA
Durchmesser: 12mm
Achse Länge: 9,5mm
Höhe(ohne Achse): 25mm
Achse Durchmesser: 3mm
Gewicht: 9g
Brandneu und unbenutzt
Angeschlossen ist das ganze Aktuell an einem Netzteil.
ZitatOriginal von badboy0825
RPM: 30RPM
Deswegen ist der Bot so langsam, das sind nur 30 Umdrehungen je Minute, also vermutlich ein Getriebe mit einer Untersetzung von 1:100 oder noch mehr.
Um den Bot schneller zu machen gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten:
- Erhöhung der Versorgungsspannung
- Größerer Raddurchmesser
- anderer Getriebemotor
Was davon als für dich das beste ist, daß mußt du selbst entscheiden.
Ansonsten:
Glückwunsch zum ersten fahrbaren Ant!
edit:
für mich kommt das nicht in Frage weil es mir zu fummelig ist, aber vielleicht kann man das Getriebe um eine Zahnradstufe kürzen und damit schneller machen?
Kleinen Werkzeugupdate,
heute wird sich ein Schraubstock (Aldi) gekauft und morgen ein Dremel (Lidl)!
Wollte mit der Info nur zeigen, das Projekt lebt!
grüße
*update*
- 1 Motor defekt! (defekt gekauft )
- Neubestellung anderer Motoren dadurch musste eine grundsätzliche Überarbeitung des Projektes erfolgen
grüße
*Update*
Neues Konzept, neue Teile.... ein kleines Bildchen sagt mehr als tausend worte... ich hoffe ihr könnt etwas erkennen, in meinem Kopf ist er schon fertig
Den Motor habe ich auch in BÖSE verbaut gehabt. Der ist richtig übel! Ist die Angabe auf dem LiPo der Dauerstrom oder nur die Spitzenleistung? (35C)
Das ist der Dauerstrom...
Böse war ein Ideenpool für meinen Bot, ich hoffe das nimmst mir nicht krum
Allerdings dass es der gleiche Motor ist, war mir nicht klar, beruhigt mich aber,da ich so weiß,dass er etwas taugt