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US Events
BeitragDie Amis verwenden lieber die Schraubschalter wie z.B diese. Bei größeren Bots dann die von Team whyachi. bei Hobby- und Featherweight werden sogar vergleichsweise oft Links verwendet, weil es eigentlich keinen richtigen Schalter für die Größe gibt. Sind bei uns (leider) vom Reglement her nicht erlaubt. Ob jetzt ein Link oder Schalter besser ist, löst immer wieder erhitzte Diskussionen in den Facebook-Gruppen aus. Featherweight fand ich gestern Klasse, Hobbyweight bisher irgendwie meh und sports…
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Phönix (#YOLObot)
BeitragZum Schutz vor Ogredrive habe ich noch eine spezielle Akkuhalterung gebaut: forum.roboteers.org/index.php?…f375a1cb8ef432ae7266543ad Damit ist er Roboter jetzt auch endgültig fertig: 52327079_2112415888838709_4621505821199564800_n.jpg Beidem Bild ist mir aufgefallen, dass es ziemlich einfach wäre andere Waffenmodule für den Bot zu bauen: 52487911_2112415782172053_3769000807748337664_n.jpg Und hier noch ein kurzer Test: youtube.com/watch?v=brnFc2mW5kQ
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US Events
BeitragKnock-off White:imgur.com/gallery/SsTNDFE#WLFGIlw Huge: facebook.com/BattleBotsHuge/videos/419306322144464/ Team Mutually assured destructions Flotte: rc4klcilcng21.jpg Jeden Bot aufzuzählen würde etwas ausarten, aber das sind die, die ich auf die Schnelle gefunden habe.
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US Events
BeitragFalls jemand heute Abend noch nichts vor hat: Dieses Wochenende ist Motorama in den USA, deren wohl größtes Hobbyweight, Featherweight und Sportsman Turnier: youtube.com/watch?v=WQmemobk_1w&pbjreload=10 youtube.com/watch?v=HnhvGVgxM1c
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Als ich das Projekt im Dezember angefangen habe, hatte ich mir gedacht: Dieses Projekt versaut meine Bachelorarbeit. Heute habe ich das Versprechen in die Tat umgesetzt Nach zwei Fehlversuchen konnte das erste Teil gefräst werden, eine Abdeckung für das Interface der Fräse. forum.roboteers.org/index.php?…f375a1cb8ef432ae7266543ad Die Fräse macht nicht nur viel Krach sondern auch viel Schmutz: forum.roboteers.org/index.php?…f375a1cb8ef432ae7266543ad Die Spindel ist recht laut, weil der Motor das …
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Phönix (#YOLObot)
BeitragBrauchst du nicht. Wenn er kaputt gehen sollte, stehen die Chancen gut, dass ein gleiches Ersatzteil es auch nicht überlegt. Zumindest mal angenommen er stirbt eines elektrischen Todes und wird nicht von Ogredrive zweigeteilt. Aber das hat mich auf eine gute Idee gebracht: wenn ich an die Kingkong im voraus Stiftleisten anlöte, kann ich sie vor Ort ohne Lötarbeiten austauschen
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Phönix (#YOLObot)
BeitragZitat von IBF: „Das freut mich, dass alle drei Schwierigkeitsgrade bestanden wurden. Jetzt nur den vierten Schwierigkeitsgrad überstehen (ganztägiges Turnier ) “ In zwei Wochen werden wir es herausfinden . Sicherheitshalber werde ich aber auch die Kingkong 12A mit der brushed firmware mitnehmen.
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Phönix (#YOLObot)
BeitragGestern ist der reparierte Regler angekommen. Passt: : forum.roboteers.org/index.php?…f375a1cb8ef432ae7266543ad Natürlich gleich in den Härtetest: youtube.com/watch?v=BZzWwmmJ9Wc Es hat nichts Feuer gefangen . Und wie schön der Spinner mit Simonk hochläuft Im Anschluss danach ein drei Minuten langer Fahrtest. Auch überstanden. Heute dann noch ein Fahrtest mit laufender Waffe und dort traten auch keine Probleme auf.
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Konkret bei Plan B hätte ich bei unserem aktuellen Limit keine Bedenken was Horizontalspinner und auch die meisten Vertikalspinner angeht. Nur bei einem Vertikalspinner mit wirklich guter Geometrie hätte ich Bauchweh. Ich würde dir empfehlen erstmal den bot wie er jetzt ist zu wiegen und dann die nochmal die Wedge einzeln und danach Ausrechnen wie viel du einsparen musst. Der Lifter wiegt ja in etwa 2kg. Aber irgendwie habe ich noch im Hinterkopf, dass er mit Lifter "nur" 1kg zu schwer wäre. 5mm…
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24.02.2019 - UWE Bot Brawl (beetleweight). Meines Wissens ist schon die maximale Teamkapazität erreicht, somit wären Dropouts in den nächsten Wochen wohl die einzige Möglichkeit noch nachzurücken. Ich bin mit Phönix angemeldet und Anxt als Backup oder für whiteboards. Videos vom Robodjo fw Event von vor ein paar Wochen: youtube.com/playlist?list=PLITc4huLEBTXeHfgtNkMJuoBpDGGUKPX9 youtube.com/playlist?list=PLITc4huLEBTWJilbM7zAHTNLAhUPtSOSf
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Räder zucken unkontrolliert
ralf.96 - - Elektrik, Elektronik und Fahrtregler (speziell Raptoren)
BeitragPrinzipiell vermeide ich zwar Drehrichtungswechsel so oft es geht (destabilisiert den Roboter nur), aber ich würde dir auch abraten so einen esc mit Pause zu verwenden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man damit unter Kampfbedingungen kontrolliert rückwärts fahren kann. Meine Empfehlung für Bürstenantrieb in der Raptorweightklasse sind nach wie vor Hobbywing Quicrun 1060. Ich hätte noch zwei übrig. Waren nur für einen kurzen Kampf in Schlechtes Vorbild verbaut.
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Der Schaden auf der Maker-Faire war wie erwartet Karies am Sonnenrad der zweiten Stufe. Durch Zufall hatte ich von einer Akkuschrauber-Schlachtaktion sogar passende Teile um die beiden defekten Getriebe reparieren zu können. Ansonsten habe ich den Bot verkauft und Jonas hat ihn gerade abgeholt. (Nein, nicht der an den ihr denkt )
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Die Getriebe sind baugleich zu denen aus ebay, nur mit scharfen Motoren. Ich habe gehört, dass im Softair oder Paintball Bereich wohl passende, sehr starke Motoren gibt.